柴油機(jī)水泵產(chǎn)品改進(jìn)設(shè)計(jì)與試驗(yàn)
柴油機(jī)水泵在產(chǎn)品冷拖可靠性試驗(yàn)300 h過程中出現(xiàn)了泵體的法蘭面開裂,出油端止回閥磨損,機(jī)泵活塞磨損嚴(yán)重(有一臺(tái)被頂桿頂穿)等不良現(xiàn)象。針對(duì)此類現(xiàn)象,設(shè)計(jì)人員采取了以下整改措施。
a.提高泵體材料牌號(hào)。
b.機(jī)泵活塞以機(jī)加工件(a)代替沖壓件(b),改善其外圓粗糙度、圓度,提高其表面硬度,保證其可靠性。
c.對(duì)止回閥的材料提出耐磨性要求。將原輸油泵使用的三角形導(dǎo)向外圓件(a,試驗(yàn)中出現(xiàn)磨損,強(qiáng)度、耐磨性不能滿足要求),改為圓柱形導(dǎo)向外圓件(b);對(duì)原材料提出定點(diǎn)采購(gòu),提高外圓的粗糙度、端面平面度等技術(shù)要求,保證其耐磨性。
d.對(duì)柴油機(jī)水泵彈簧提出剛度要求。將原輸油泵使用的圈數(shù)為10. 5圈,有效圈數(shù)為8. 5圈,直徑為2. 3mm的彈簧(a),改為圈數(shù)為9. 5圈,有效圈數(shù)為7. 5圈,直徑為2. 5 mm的彈簧,保證了彈簧的預(yù)緊力,提高了彈簧的剛度。
重新對(duì)改進(jìn)后的柴油機(jī)水泵總成做可靠性試驗(yàn),試驗(yàn)運(yùn)行500 h過程中泵體各部位沒有出現(xiàn)裂紋,活塞磨損在要求之內(nèi),但出油端止回閥仍然有劇烈磨損出現(xiàn)。相關(guān)技術(shù)人員對(duì)此進(jìn)行分析,終認(rèn)為是柴油機(jī)水泵出油管接頭中孔同止回閥外圓之間的配合間隙過大所至,于是將配合間隙由原來的0. 150 0. 300 mm改為0. 050 0. 015 mm.在此期間,柴油機(jī)水泵濾油杯結(jié)構(gòu)不可靠,故對(duì)此結(jié)構(gòu)進(jìn)行了重新設(shè)計(jì),代號(hào)定為05s2023,并立即組織試制了10臺(tái)05s2023輸油泵樣品。試驗(yàn)結(jié)果表明,柴油機(jī)水泵供油性能等指標(biāo)明顯好于05s2022輸油泵,濾油杯結(jié)構(gòu)可靠性也得到提高,并再次送樣冷拖可靠性試驗(yàn)。
改進(jìn)后的雙作用式柴油機(jī)水泵在產(chǎn)品冷拖可靠性試驗(yàn)1 000 h過程中沒有出現(xiàn)任何故障,各零部件磨損正常,各項(xiàng)性能指標(biāo)仍滿足要求。
雙作用柴油機(jī)水泵式輸油泵具有結(jié)構(gòu)緊湊、外形小、工作強(qiáng)度較高、供油能力較強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),可以滿足設(shè)計(jì)日益緊湊的發(fā)動(dòng)機(jī)要求。同時(shí),柴油機(jī)水泵對(duì)其裝配部件總體要求必須提高,包括其材料、加工精度、連接強(qiáng)度和配合間隙等方面,以滿足其可靠性、平均故障時(shí)間等相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)要求。后,對(duì)于柴油機(jī)水泵對(duì)油路暢通的要求也必須引起注意,因高壓柴油機(jī)水泵靠近柴油機(jī)的排氣管,溫度較高,因此應(yīng)防止輸油泵發(fā)生斷裂、破損漏油等問題造成發(fā)生火災(zāi)等重大經(jīng)濟(jì)事故。
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